Nisko budżetowy guadcopter

Od niedawna na forum?: poczytaj zanim zapytasz!

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

Awatar użytkownika
pma_
Posty: 4659
Rejestracja: sobota 08 maja 2010, 09:43
Lokalizacja: Gliwice/Katowice

Post autor: pma_ »

1. Szamborurki
2. W FC ustawienia expo i rate
3. Jak dobrze lata to robisz FS na przełączniku i patrzysz czy wraca, jak jest pijany to odsuwasz mag
samolot max 4579/1293 analog, DJI do końca zasięgu :)
coper max 1729(na 5.8)
in4fan
Posty: 270
Rejestracja: sobota 22 gru 2012, 20:37
Lokalizacja: Łódź

Post autor: in4fan »

ja bym na razie pidów nie ruszał;
czy na pewno włączyłeś sobie w gui pod przyciskiem tryby: acro/horizon/angle? i ich użyłeś; aj bym w apce wyskalował sobie drążki nie ruszając endpointów.
albo tak jak pma tylko wtedy trzeba mieć cos pod ręką czym możesz to w fc zmieniać (np: bluetooth)
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

Pozmieniałem tryby i skalibrowałem drążki, jutro przetestuję czy wszystko działa.
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

Sorry że post pod postem.
Popróbowałem trochę dzisiaj "latać" i zauważyłem że buja go głównie po przekątnej, i z tam po 2 minutowym locie esc są dosyć ciepłe tak samo silniki, jest to ta przekątna gdzie zamieniłem dwa kable pomiędzy silnikiem i reglem żeby uzyskać obroty w przeciwną stronę. Co z tym robić?
in4fan
Posty: 270
Rejestracja: sobota 22 gru 2012, 20:37
Lokalizacja: Łódź

Post autor: in4fan »

ostatnio problem z przegrzanym silnikiem (1) był opisywany w źle wyważonym latadle. Może sprawdź czy COG jest w miarę na środku ramy.
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

U mnie znacznie cieplejszy jest silnik przedni prawy i tylni lewy, i tak samo esc. Składając ramę i wszystkie komponenty starałem się żeby było wszystko wmiarę wyważone.
Edit: Takie krótkie zaobrazowanie problemu
in4fan
Posty: 270
Rejestracja: sobota 22 gru 2012, 20:37
Lokalizacja: Łódź

Post autor: in4fan »

daj zrzut ekranu z ustawień multiwii
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

Obrazek
in4fan
Posty: 270
Rejestracja: sobota 22 gru 2012, 20:37
Lokalizacja: Łódź

Post autor: in4fan »

ja bym ustawił tak:
zrezygnował z uzbrajania przyciskiem:
ustaiał pod AUX1: Angle/Hor/HeadFree (mag jest wymagany)
pod AUX2: NULL/MAG/BARO+MAG
pidy narazie tak: http://i144.photobucket.com/albums/r168 ... IDF450.jpg
kalibracja przed lotem
zaczynasz lot na Angle + 30cm nad ziemią
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

Dzięki, za ustawienia. Pozmieniałem tak jak napisałeś, jutro zrobię testy.
Update: Już po testach i bez zmian, co zmienię którąś z wartości jest tylko gorzej wpada w jeszcze większe oscylacje, jakieś pomysły co z tym zrobić? Filmik
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

Po dość długiej walce z pidami doszedłem do wniosku że wibracje mogą powstawać przez mało sztywną ramę w stosunku do mocy silników. Czy jest możliwość że ramiona uginają się i w ten sposób dochodzi do zakłóceń?
Awatar użytkownika
Fiszbin
Posty: 885
Rejestracja: niedziela 19 sty 2014, 17:21
Lokalizacja: Lublin

Post autor: Fiszbin »

Firewall pisze: Czy jest możliwość że ramiona uginają się i w ten sposób dochodzi do zakłóceń?
Nie!
Za wysokie pidy i wpada w oscylację.
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - MT3510 - Skywalker 4in1 - T-2D - Boscam 5.8GHz
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/Eldrid/designs
Firewall
Posty: 188
Rejestracja: niedziela 02 mar 2014, 16:10
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Post autor: Firewall »

Siemka, po dłuższych testach i ustawieniach udało mi sie dobrać pidy aby moje cudeńko jakoś latało, ale po ostatnich paru lotach mam dziwny problem i nie wiem czego on się tyczy. Chodzi o to że silnik jak to na NTM przystało, rozpadł się, wyminiałem pierścień segera i wałek i było w miarę ok, do tego czasu aż przyszedł cc3d do mnie. Po wymianie wcześniej wspomnianego kontrolera, quadcopter postanowił latać zataczajac 10-cio metrowe koła, wiec wróciłem do multiwii, a problem pozostał, tylko nie wiem czy leży on po stronie esc czy silnika. Prosił bym ponownie o poradę was forumowicze co zrobić?
xDigYx
Posty: 804
Rejestracja: środa 02 paź 2013, 14:38
Lokalizacja: Wroc

Post autor: xDigYx »

wrzuc filmik
Awatar użytkownika
Dragono1313
Posty: 98
Rejestracja: piątek 27 cze 2014, 21:30
Lokalizacja: Wejherowo

Post autor: Dragono1313 »

Jesteś pewien że wszystkie ESC masz wyregulowane? Mam tą samą ramę i coraz bardziej zaczynam się bać o swój copter :-P

Próbowałeś wgrywać soft od nowa ze sprawdzeniem wszystkich ustawień?
Co wiem to pomogę, czego nie wiem to się dowiem, czego się nie dowiem to się domyślę :-D
ODPOWIEDZ