Strona 2 z 2

: czwartek 20 wrz 2012, 13:59
autor: claw
no to daj 60%

: czwartek 20 wrz 2012, 14:01
autor: ECO400
dałem, zaraz jade przetestować

: czwartek 20 wrz 2012, 17:46
autor: rex
I jak po testach? Co pomogło?

: czwartek 20 wrz 2012, 18:32
autor: ECO400
właśnie wróciłem z lotniska. Zmiany które wprowadziłem znacznie poprawiły zachowanie modelu. Co prawda lekko pływa na PH ale to pewnie za sprawą zmniejszonego gps_gain do 60%
jest ok.

: poniedziałek 01 paź 2012, 13:11
autor: ECO400
Jeszcze takie pytanko mam. Posiadam zapis logów z 3 lotów, a właściwie 1 lotu i 2 wzniesień. Przeglądałem zapis w MK GPX i co prawda ja tam nie widzę jakiś problemów, magneto trzyma kierunek a podobno model po starcie obrócił się o 270* (mowie o logu numer GPS00001).
Możecie jeszcze zerknąć po swojemu na te logi? Nie są długie bo wszystkie 3 loty na jednym pakiecie były zrobione.
Tutaj link do pobrania z logami: http://www.sendspace.pl/file/f9f694f7472cf34f4096610
Z góry dzięki.

: czwartek 04 paź 2012, 20:28
autor: rex
W logu 00001 masz błąd regulatora error 18 (Bl Missing) a potem error 17 (FC I2C -->BLCtrl) Kompas moim zdaniem jest ok.