bujanie hexa DJI

FC - wykorzystujące sprzęt firmy DJI

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

Awatar użytkownika
kamil_rc
Posty: 123
Rejestracja: środa 02 lis 2011, 21:34
Lokalizacja: Wadowice

Post autor: kamil_rc »

Regle do kosza i będzie ok.
Pozdrawiam Kamil
Awatar użytkownika
elektron
Posty: 1169
Rejestracja: sobota 29 sty 2011, 22:37
Lokalizacja: Dęblin/Warszawa
Kontakt:

Post autor: elektron »

A co maja regle do tego ?!

Model w MANUALU lata poprawnie, nie buja go, nie ma oscylacji nic. Pojawiają się dopiero na ATTI i GPS
Awatar użytkownika
przynenta
Posty: 529
Rejestracja: piątek 08 cze 2012, 18:46
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Post autor: przynenta »

elektron udało Ci się zlikwidować to bujanie :?:

Ma te same regle i ten sam problem. Został mi ostatni OPTO do wymiany, może wieczorem dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam

Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
Awatar użytkownika
smootny
Posty: 203
Rejestracja: sobota 10 sie 2013, 13:59
Lokalizacja: Stolno

Post autor: smootny »

Opto - na 100% nie są winowajcami tego bujania. (totalna bzdura !!!!)
Zmień gainy - nic innego nie dotykaj.
Awatar użytkownika
kamil_rc
Posty: 123
Rejestracja: środa 02 lis 2011, 21:34
Lokalizacja: Wadowice

Post autor: kamil_rc »

Na każdych gainach powinna w miarę latać ale nie tak bujać! W manualu lata tylko dlatego że połowa czujników jest wyłączona i nie meczy się z korekcja wychylenia drona bo ma to zrobić pilot.
Pozdrawiam Kamil
Loki
Posty: 674
Rejestracja: niedziela 17 kwie 2011, 16:59
Lokalizacja: Chełmno

Post autor: Loki »

E tam ustawiając altitude gain tak wysoko względem basic gain zawsze można wywołąć takie bujanie. Podstawa, czułości na slidery i w powietrze 2 minuty zawisu i wszystko bedzie jasne.
Kosmo!
Posty: 375
Rejestracja: wtorek 23 lis 2010, 19:41
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Kosmo! »

Moja hexa XXL, oraz okto Xl, oraz X8 Xl, oraz Y6 Xl bujały się jak cholera przy pierwszym oblocie. Winowajcą były źle ustawione pidy oraz w niektórych przypadkach kiepskie śmigła.
Pobawcie się gainami, przede wszystkim Gainami Basic od Pitch i Rolla. Na pewno pomoże.
Awatar użytkownika
elektron
Posty: 1169
Rejestracja: sobota 29 sty 2011, 22:37
Lokalizacja: Dęblin/Warszawa
Kontakt:

Post autor: elektron »

Wylatałem 15 min bawiąć się ustawieniami. Niestety bez rewelacji.
Obecnie najlepiej lata na gainach 170,170,100,110 i na dole 50 50. Najlepiej znaczy - najmniej się buja, ale co jakiś czas wpadnie w oscylacje...

Strasznie to widać gdy pójdzie się kopterem w górę, a podczas szybkiego zniżania doda gazu - ąż nim całym telepie na boki :evil:

I o dziwo - w manualu jest o niebo lepiej...

Chyba wyważę jakoś śmigła (APC) i zobaczę ponownie - może jakieś drgania na IMU się przenosza ?
Loki
Posty: 674
Rejestracja: niedziela 17 kwie 2011, 16:59
Lokalizacja: Chełmno

Post autor: Loki »

Jak przy dodawaniu gazu telepie to z gainami basic w dół aż do skutku
Awatar użytkownika
elektron
Posty: 1169
Rejestracja: sobota 29 sty 2011, 22:37
Lokalizacja: Dęblin/Warszawa
Kontakt:

Post autor: elektron »

Przy dodawaniu w górę gdy chce leciec to nie telepie. Telepie w momencie wyhamowywania i przejscia z opadania na wznoszenie
Loki
Posty: 674
Rejestracja: niedziela 17 kwie 2011, 16:59
Lokalizacja: Chełmno

Post autor: Loki »

hm to i tak spróbuj troszkę ująć z Basic, sprawdź czy odejmowanie po 10 cos zmienia w zachowaniu bo powinno rozwiązac problem
Awatar użytkownika
elektron
Posty: 1169
Rejestracja: sobota 29 sty 2011, 22:37
Lokalizacja: Dęblin/Warszawa
Kontakt:

Post autor: elektron »

skonczy się ładować pakiet to pójdę i sprawdzę ;)'

EDIT :

Czy ktoś miał taki problem podczas kalibracji Advanced ?

Obrazek

Dodam że temperatura jest pokojowa ....
Awatar użytkownika
jacekV
Posty: 2246
Rejestracja: czwartek 30 maja 2013, 18:06
Lokalizacja: Jasienica

Post autor: jacekV »

zawsze , u mnie od softu 4.

na 5 min. bacteria off a po podłączeniu ponowić kalibrację
pozdrawiam, Jacek
__________________
Sprzęt był sprawny. Użytkownik nie.
W Hangarze; Hujsban FPV, KRAB 250, Qamikaze X4, OctoCongoCopter X8, Kadłubek, Raptor,
Awatar użytkownika
michal_cz
Posty: 278
Rejestracja: niedziela 23 wrz 2012, 07:14
Lokalizacja: Gdańsk

Post autor: michal_cz »

Spróbuj kilku rzeczy:

1. Bateria na dole - teraz masz dość wysoko środek ciężkości. Jak dojdzie gimbal, podwozie - to się sporo obniży.
2.) Atti gain zostaw w okolicach 90 90, a basic przypisz do poti - tak, żeby regulacja była pomiędzy 130 a 260 - ustawiasz potencjometr w skrajnej pozycji, wpisujesz 260 w asystencie i enter, powinno się dać regulować - po przekręceniu potencjometru w neutralną pozycję cyferki będą wskazywać 130 - w locie dobierzesz sobie optymalne położenie gałki, później po podłączeniu do kompa będzie można spisać odpowiednie gainy.
3.) Precyzyjnie wyważ śmigła
4.) Dorzuć masy - naza nie lubi jak kopter ma za duży zapas mocy - np. druga bateria na trytkę. Jak ma za duży zapas buja kopterem, jak za mały kręci nosem lewo prawo.
5.) Pokombinuj z różnymi śmigłami
Awatar użytkownika
smootny
Posty: 203
Rejestracja: sobota 10 sie 2013, 13:59
Lokalizacja: Stolno

Post autor: smootny »

elektron pisze:skonczy się ładować pakiet to pójdę i sprawdzę ;)'

EDIT :

Czy ktoś miał taki problem podczas kalibracji Advanced ?

Obrazek

Dodam że temperatura jest pokojowa ....
Pracując masz tyle czasu na latanie ? :] Złota robota .. eh.
ODPOWIEDZ